贵州遵义师范学院-进水大修
发布时间:2025-11-07 点击次数:52
主体工作内容:进水系统维修
第一部分工作内容:
1.对C2冷凝器打压排水有大量水排出
2.拆除C2系统液路氟管路 发现干滤桶内过滤芯破碎,高压冲洗该管路,清洁干滤桶内壁及滤网
3.高温干燥烘干液管路,进行中 晚8点开始
4.对蒸发器水路进出口软连接拆除
5.对清管路进出口密封圈尺寸测量确认
第二部分工作内容:
1.定制加工处理:制作吸气口盲板和风管接口,排气口风管接口、蒸发器进口盲板 冷凝器出口盲板 共5块
2.对冷凝器水泉加FO冲污(使用自来水)
3.对蒸发器水泵加压冲污(使用自来水)排出明显黄水
4.对蒸发器高温高压除水,晚8.开始也需持续进行
5.对冷凝器高温高压除水,晚8.开始也需继续进行
6.对C1系统开始加氟 泄压
第三部分工作内容:
1.蒸发器高温除湿中(持续20:30 24小时)
2.冷凝器独立高温除湿中 持续20:30 24小时
3.拆蒸发器氟路进口端盖,发现C2侧端盖存在生锈状态 已抛光除锈 发现C2侧蒸发铜管存在较多黄泥圬 需再次水泵冲洗 待明日确认
4.拆C1侧液路管 进出口包裹封堵
5.对蒸发器水路盲板封堵进出口
对风冷热泵的1#C1 2#C1安装压缩机工作
1 2台压缩机吸气口 排气口的垫片涂密封胶 安装完成
2 2台压缩机低压和高压接头涂密封胶 安装完成
3 2台压缩机一次补气口的垫片涂密封胶 安装完成
4 对2台C1系统打压氮气 保压12.5BAR 查漏
5 2号机C1压缩机的高压开关断损 建议更换
第四部分工作内容:
1.冷凝器独立高温高压除水中(48H)
2.蒸发器独立高温高压除水至上午10点临停,对进口侧端面铜管用高压水枪冲铜管内壁黄泥,基本清理干净,少量顽固粘连至10:30再次高温除水
3.拆蒸发器吸气管C2拆蒸发器出口端盖 对端盖内壁生锈抛光打磨,钢圈内壁生锈抛光打磨
4.对蒸发器出口侧端面铜管用高压水枪冲洗,基本清理干净,少量的顽固粘连至18:00完成
5.安装蒸发器出口侧端盖,再次高温高压除水中
6.安装C1吸气管并盲板封堵
对1号机2号机的1号系统维修:
1.更换C1侧2台干滤芯8个
2.至15:30再次补氮气加压至13.5BAR 保压中
3.发现2台干滤芯旧件严重发黑
4.发现2#1系统干滤桶存在大量铁屑油泥
第五部分工作内容:
1.蒸发器二次独立高温高压除湿中至18:30持续24小时
2.冷凝器至9:30持高温除湿约61小时 临停 对液路管高温除湿10点开始计时
3.制作冷凝出口盲板 垫片
对风冷热泵机组1号 2号系统检修
1.对1号C1系统保压19小时后 压力13BAR 略降0.5BAR 10:30泄压
2.11:35开始对1号系统抽真空到15:00停 真空度1.8MMHG
3.对1号机C1系统充注冷冻油3桶多
4.对1号机C1系统充注冷媒R134A 13瓶
5.对1号机压缩机接线盒内接线16:00上电
6.对2号机C1压缩机接线盒内接线
7.对2号机C1系统保压18小时后核查压力11BAR 下降2BAR 查出吸气安全阀漏
8.对2号机C1系统17:00二次打压至13.5BAR 保压中
第六部分工作内容:
对6号机组C2系统调试
1.昨天保压14.6BAR(9:48计时) 今天9:00核查13.7BAR 保压24小时符合保压标准,应甲方要求,保压至16:00
2.16:30核查压力14BAR 升而不降,甲方同意泄压抽真空
3.压力下降情况说明:反复查漏外围未见明显漏点,又因机组2-3年未使用,外围无明显油迹,除冷凝器蒸发器内部无法查漏,24小时保压下来存在微漏,后续机组运行中,外围可见油迹时,请紧因或其它方式处理
4.抽真空完成,加氟2瓶打压:
5.C1系统自1.3更换驱动模块运行3天,未出现不良故障报警
地源热泵机组运行检查
1.上午两个系统同时运行,甲方核查运行电流,C2单开总电流312A 双系统运行总电流,425-600A左右
2.运行数据出水41.9 设点42.5 高压C1 14BAR C2 14.2BAR 低压2.9/2.9BAR 排温C1 68.9℃ C2 70.2℃ 总电流598A 运行正常
3.两系统膨胀阀开度正常 可见液态冷媒
4.两系统整天运行正常,完好交付。
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